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往复炉排锅炉专用节能减排煤斗——“混煤给煤一体机”
发布时间:2020-07-07

       层燃锅炉包括链条锅炉及往复炉排锅炉两类,往复炉排锅炉由于可以燃用热值及价格都较低的褐煤,所以受到获得褐煤资源较方便热力企业的欢迎。由于往复炉排锅炉在层燃锅炉里占比较低,由于之前锅炉吨位相对较小,由于之前没有生产企业开展研发,所以以往所采用的锅炉煤斗,均为煤斗外壳、弧形煤闸、煤层厚度调控板构成的结构简单、功能单一的落后形式。


       1. 传统煤斗运行中所暴露出的问题


       1.1 炉排上各段风阻不一致
燃煤从皮带分煤犁处下落到煤仓以后,面煤在煤仓落煤口下方形成山峰,块煤顺坡滚落到两侧,造成炉排两侧多数是块而面少,中部多数是面而块少(见下图)。



       块多处风阻小,鼓风一掠而过;面多处或鼓风吹不透煤层,或将煤层吹成一个大洞,大量冷风进入炉内,降低了炉温的同时,造成烟气中含氧量的大幅度增高,使锅炉各项热损失中最大的排烟热损失Q2无端加大。


       1.2 断火线不齐、跑红火
由于控制煤层厚度的手轮最多只有4个(4段煤闸板),每段煤闸板要控制2米~4米宽的煤层厚度。当炉排尾部出现跑红火及燕尾状燃尽线时,司炉人员只能目睹而无法做出针对性调整,使得机械未完全热损失Q4(炉渣含碳热损失)遗憾加大。



       1.3 操作不方便
传统的弧形煤闸,或因受热变形,或因上部燃煤的长期重压,每次开关都非常费力,每开关一次都要外泄许多煤粉,造成现场环境的污染。



       1.4 煤斗过热导致变形
部分厂家所用煤质的挥发分较高,热备用期间甚至运行时,燃烧会向煤斗内延伸,将煤闸板、弧形板及煤斗壳体烧损变形,造成煤闸板升降不动、弧形板开关不灵。



       1.5 煤仓内棚煤
许多燃煤湿度大及溜煤管角度不合理的用户,经常发生燃煤在溜煤管内蓬堵、滞留、炉排上局部或全部断煤的糟糕现象。



       2. “混煤给煤一体机”的结构及优势
基于如上1中所叙弊端,我司在成熟开发用于链条锅炉的“混煤分层一体机”基础之上,又成功研制出专用于往复炉排锅炉使用的“混煤给煤一体机”,其结构及优势如下:


       2.1 燃煤从皮带落入煤仓后,通过溜煤管首先进入“混煤给煤一体机”的混煤区,在两组混煤绞龙的联合作用下,将两侧的块煤向中部输送,将中部的面煤向两侧输送,使燃煤在落到炉排之前,各段的块面已混合均匀。改变了传统煤斗燃煤靠重力落煤的方式,通过移煤辊及拨煤辊的转动,将燃煤均匀的向炉排上撒落,落到炉排上的燃煤,各段块面均匀、疏松、通风阻力一致,燃烧条件得到充分改善。2.2 由于燃煤是在多段煤闸板及拨煤辊的联合作用下向炉排上撒落,可根据炉排尾部的断火线情况,利用多段煤闸板针对性的调整不同区段的煤层厚度,达到充分燃烧的目的(尾部断火线呈直线)。煤闸板具体数量视炉排宽度决定,原则上每段煤闸板控制煤层宽度在1米以内。

 


       2.3 由于取消了沉重的混凝土加铸铁的煤闸板及弧形翻转门,每次起炉、停炉、升降负荷,都在操作室内通过电机开关及电脑鼠标来完成,既减少了操作者大量的工作强度、确保了现场清洁,又有效完善了炉内燃烧。


       2.4 备用停炉时,炉排上的燃煤与一体机内的燃煤具有1米多的空气隔层,再不会发生火焰向煤仓里延伸燃烧的现象。


       2.5 混煤区域的两组绞龙,改燃煤之前靠自重下落为机械强制,因此再不担心燃煤会在溜煤管内粘蓬、滞留,再不用人力大锤或振捣器去振捣煤仓。


       2.6 一体机前部具有观察炉内燃烧的可视孔,可以方便的检查炉内燃烧状况;一体机后上部,具有排除障碍物的通长检查口,可以方便的排除故障。


       2.7 可选配“智能煤耗计”具有单台锅炉瞬时、当班、当日(任一时间区段)的煤耗量显示、打印和存储功能,为科学考核、科学烧炉提供手段。

 


       3. 使用“混煤给煤一体机”可以收获到的效益


       3.1 使用“混煤给煤一体机”以后,可使炉排前部的布煤变得更加均匀(尤其是风阻),使鼓、引风机的变频数各减少5Hz左右,使炉内含氧量减少2个百分点以上,使烟速变缓、烟气与锅炉受热管束换热时间变长,从而使烟气总量及排烟热损失Q2得以明显降低;使煤炭燃烧充分,炉渣残碳减少、不跑红火,即机械未完全燃烧热损失Q4降低、锅炉效率得以提升。


       3.2 由于如上功能,使进入到尾气处理设备中烟尘各项指标的初始浓度都得以抑制,又由于炉内氧量的降低,使在线监测各指标不再是被加量折高,而是减量折低(在线监测指标折算是以氧量9%为轴线的)。由此,各种脱硝、脱硫加药量得以节约,相当于运行成本得以降低。


       3.3 由于如上效应,可产生节约供热成本不少于5%明显的经济效益;如果锅炉在80%以上负荷连续、稳定运行,投资回收期最多不超过100天;60t/h以上锅炉不超过60天。



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往复炉排锅炉专用节能减排煤斗——“混煤给煤一体机”
发布时间:2020/07/07

       层燃锅炉包括链条锅炉及往复炉排锅炉两类,往复炉排锅炉由于可以燃用热值及价格都较低的褐煤,所以受到获得褐煤资源较方便热力企业的欢迎。由于往复炉排锅炉在层燃锅炉里占比较低,由于之前锅炉吨位相对较小,由于之前没有生产企业开展研发,所以以往所采用的锅炉煤斗,均为煤斗外壳、弧形煤闸、煤层厚度调控板构成的结构简单、功能单一的落后形式。


       1. 传统煤斗运行中所暴露出的问题


       1.1 炉排上各段风阻不一致
燃煤从皮带分煤犁处下落到煤仓以后,面煤在煤仓落煤口下方形成山峰,块煤顺坡滚落到两侧,造成炉排两侧多数是块而面少,中部多数是面而块少(见下图)。



       块多处风阻小,鼓风一掠而过;面多处或鼓风吹不透煤层,或将煤层吹成一个大洞,大量冷风进入炉内,降低了炉温的同时,造成烟气中含氧量的大幅度增高,使锅炉各项热损失中最大的排烟热损失Q2无端加大。


       1.2 断火线不齐、跑红火
由于控制煤层厚度的手轮最多只有4个(4段煤闸板),每段煤闸板要控制2米~4米宽的煤层厚度。当炉排尾部出现跑红火及燕尾状燃尽线时,司炉人员只能目睹而无法做出针对性调整,使得机械未完全热损失Q4(炉渣含碳热损失)遗憾加大。



       1.3 操作不方便
传统的弧形煤闸,或因受热变形,或因上部燃煤的长期重压,每次开关都非常费力,每开关一次都要外泄许多煤粉,造成现场环境的污染。



       1.4 煤斗过热导致变形
部分厂家所用煤质的挥发分较高,热备用期间甚至运行时,燃烧会向煤斗内延伸,将煤闸板、弧形板及煤斗壳体烧损变形,造成煤闸板升降不动、弧形板开关不灵。



       1.5 煤仓内棚煤
许多燃煤湿度大及溜煤管角度不合理的用户,经常发生燃煤在溜煤管内蓬堵、滞留、炉排上局部或全部断煤的糟糕现象。



       2. “混煤给煤一体机”的结构及优势
基于如上1中所叙弊端,我司在成熟开发用于链条锅炉的“混煤分层一体机”基础之上,又成功研制出专用于往复炉排锅炉使用的“混煤给煤一体机”,其结构及优势如下:


       2.1 燃煤从皮带落入煤仓后,通过溜煤管首先进入“混煤给煤一体机”的混煤区,在两组混煤绞龙的联合作用下,将两侧的块煤向中部输送,将中部的面煤向两侧输送,使燃煤在落到炉排之前,各段的块面已混合均匀。改变了传统煤斗燃煤靠重力落煤的方式,通过移煤辊及拨煤辊的转动,将燃煤均匀的向炉排上撒落,落到炉排上的燃煤,各段块面均匀、疏松、通风阻力一致,燃烧条件得到充分改善。2.2 由于燃煤是在多段煤闸板及拨煤辊的联合作用下向炉排上撒落,可根据炉排尾部的断火线情况,利用多段煤闸板针对性的调整不同区段的煤层厚度,达到充分燃烧的目的(尾部断火线呈直线)。煤闸板具体数量视炉排宽度决定,原则上每段煤闸板控制煤层宽度在1米以内。

 


       2.3 由于取消了沉重的混凝土加铸铁的煤闸板及弧形翻转门,每次起炉、停炉、升降负荷,都在操作室内通过电机开关及电脑鼠标来完成,既减少了操作者大量的工作强度、确保了现场清洁,又有效完善了炉内燃烧。


       2.4 备用停炉时,炉排上的燃煤与一体机内的燃煤具有1米多的空气隔层,再不会发生火焰向煤仓里延伸燃烧的现象。


       2.5 混煤区域的两组绞龙,改燃煤之前靠自重下落为机械强制,因此再不担心燃煤会在溜煤管内粘蓬、滞留,再不用人力大锤或振捣器去振捣煤仓。


       2.6 一体机前部具有观察炉内燃烧的可视孔,可以方便的检查炉内燃烧状况;一体机后上部,具有排除障碍物的通长检查口,可以方便的排除故障。


       2.7 可选配“智能煤耗计”具有单台锅炉瞬时、当班、当日(任一时间区段)的煤耗量显示、打印和存储功能,为科学考核、科学烧炉提供手段。

 


       3. 使用“混煤给煤一体机”可以收获到的效益


       3.1 使用“混煤给煤一体机”以后,可使炉排前部的布煤变得更加均匀(尤其是风阻),使鼓、引风机的变频数各减少5Hz左右,使炉内含氧量减少2个百分点以上,使烟速变缓、烟气与锅炉受热管束换热时间变长,从而使烟气总量及排烟热损失Q2得以明显降低;使煤炭燃烧充分,炉渣残碳减少、不跑红火,即机械未完全燃烧热损失Q4降低、锅炉效率得以提升。


       3.2 由于如上功能,使进入到尾气处理设备中烟尘各项指标的初始浓度都得以抑制,又由于炉内氧量的降低,使在线监测各指标不再是被加量折高,而是减量折低(在线监测指标折算是以氧量9%为轴线的)。由此,各种脱硝、脱硫加药量得以节约,相当于运行成本得以降低。


       3.3 由于如上效应,可产生节约供热成本不少于5%明显的经济效益;如果锅炉在80%以上负荷连续、稳定运行,投资回收期最多不超过100天;60t/h以上锅炉不超过60天。



往复炉排锅炉专用节能减排煤斗——“混煤给煤一体机”
发布时间:2020/07/07

       层燃锅炉包括链条锅炉及往复炉排锅炉两类,往复炉排锅炉由于可以燃用热值及价格都较低的褐煤,所以受到获得褐煤资源较方便热力企业的欢迎。由于往复炉排锅炉在层燃锅炉里占比较低,由于之前锅炉吨位相对较小,由于之前没有生产企业开展研发,所以以往所采用的锅炉煤斗,均为煤斗外壳、弧形煤闸、煤层厚度调控板构成的结构简单、功能单一的落后形式。


       1. 传统煤斗运行中所暴露出的问题


       1.1 炉排上各段风阻不一致
燃煤从皮带分煤犁处下落到煤仓以后,面煤在煤仓落煤口下方形成山峰,块煤顺坡滚落到两侧,造成炉排两侧多数是块而面少,中部多数是面而块少(见下图)。



       块多处风阻小,鼓风一掠而过;面多处或鼓风吹不透煤层,或将煤层吹成一个大洞,大量冷风进入炉内,降低了炉温的同时,造成烟气中含氧量的大幅度增高,使锅炉各项热损失中最大的排烟热损失Q2无端加大。


       1.2 断火线不齐、跑红火
由于控制煤层厚度的手轮最多只有4个(4段煤闸板),每段煤闸板要控制2米~4米宽的煤层厚度。当炉排尾部出现跑红火及燕尾状燃尽线时,司炉人员只能目睹而无法做出针对性调整,使得机械未完全热损失Q4(炉渣含碳热损失)遗憾加大。



       1.3 操作不方便
传统的弧形煤闸,或因受热变形,或因上部燃煤的长期重压,每次开关都非常费力,每开关一次都要外泄许多煤粉,造成现场环境的污染。



       1.4 煤斗过热导致变形
部分厂家所用煤质的挥发分较高,热备用期间甚至运行时,燃烧会向煤斗内延伸,将煤闸板、弧形板及煤斗壳体烧损变形,造成煤闸板升降不动、弧形板开关不灵。



       1.5 煤仓内棚煤
许多燃煤湿度大及溜煤管角度不合理的用户,经常发生燃煤在溜煤管内蓬堵、滞留、炉排上局部或全部断煤的糟糕现象。



       2. “混煤给煤一体机”的结构及优势
基于如上1中所叙弊端,我司在成熟开发用于链条锅炉的“混煤分层一体机”基础之上,又成功研制出专用于往复炉排锅炉使用的“混煤给煤一体机”,其结构及优势如下:


       2.1 燃煤从皮带落入煤仓后,通过溜煤管首先进入“混煤给煤一体机”的混煤区,在两组混煤绞龙的联合作用下,将两侧的块煤向中部输送,将中部的面煤向两侧输送,使燃煤在落到炉排之前,各段的块面已混合均匀。改变了传统煤斗燃煤靠重力落煤的方式,通过移煤辊及拨煤辊的转动,将燃煤均匀的向炉排上撒落,落到炉排上的燃煤,各段块面均匀、疏松、通风阻力一致,燃烧条件得到充分改善。2.2 由于燃煤是在多段煤闸板及拨煤辊的联合作用下向炉排上撒落,可根据炉排尾部的断火线情况,利用多段煤闸板针对性的调整不同区段的煤层厚度,达到充分燃烧的目的(尾部断火线呈直线)。煤闸板具体数量视炉排宽度决定,原则上每段煤闸板控制煤层宽度在1米以内。

 


       2.3 由于取消了沉重的混凝土加铸铁的煤闸板及弧形翻转门,每次起炉、停炉、升降负荷,都在操作室内通过电机开关及电脑鼠标来完成,既减少了操作者大量的工作强度、确保了现场清洁,又有效完善了炉内燃烧。


       2.4 备用停炉时,炉排上的燃煤与一体机内的燃煤具有1米多的空气隔层,再不会发生火焰向煤仓里延伸燃烧的现象。


       2.5 混煤区域的两组绞龙,改燃煤之前靠自重下落为机械强制,因此再不担心燃煤会在溜煤管内粘蓬、滞留,再不用人力大锤或振捣器去振捣煤仓。


       2.6 一体机前部具有观察炉内燃烧的可视孔,可以方便的检查炉内燃烧状况;一体机后上部,具有排除障碍物的通长检查口,可以方便的排除故障。


       2.7 可选配“智能煤耗计”具有单台锅炉瞬时、当班、当日(任一时间区段)的煤耗量显示、打印和存储功能,为科学考核、科学烧炉提供手段。

 


       3. 使用“混煤给煤一体机”可以收获到的效益


       3.1 使用“混煤给煤一体机”以后,可使炉排前部的布煤变得更加均匀(尤其是风阻),使鼓、引风机的变频数各减少5Hz左右,使炉内含氧量减少2个百分点以上,使烟速变缓、烟气与锅炉受热管束换热时间变长,从而使烟气总量及排烟热损失Q2得以明显降低;使煤炭燃烧充分,炉渣残碳减少、不跑红火,即机械未完全燃烧热损失Q4降低、锅炉效率得以提升。


       3.2 由于如上功能,使进入到尾气处理设备中烟尘各项指标的初始浓度都得以抑制,又由于炉内氧量的降低,使在线监测各指标不再是被加量折高,而是减量折低(在线监测指标折算是以氧量9%为轴线的)。由此,各种脱硝、脱硫加药量得以节约,相当于运行成本得以降低。


       3.3 由于如上效应,可产生节约供热成本不少于5%明显的经济效益;如果锅炉在80%以上负荷连续、稳定运行,投资回收期最多不超过100天;60t/h以上锅炉不超过60天。