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安装“混煤分层一体机” 与在原有分层煤斗上安装混煤器究竟有哪些不同
发布时间:2020-07-14

       1.“混煤分层一体机”将锅炉“混煤器”与“分层煤斗”制作成一个整体,既各自独立工作,又相互协调配合。而分体“混煤器”+“分层煤斗”形式,司炉人员在运行时,经常会将混煤器速度调整的很快,旨在加强燃煤的均匀程度;而在实际运行当中,由于受分层煤斗煤闸板开度的限制,遵循水往低处流的道理,燃煤在混煤绞龙机械外力的强制推动下,会从阻力最小的煤闸板开口处往外挤(加装混煤器之前,燃煤是靠分层煤斗拨煤辊上拨煤条拨转下去的,输煤量可控;加装后受混煤绞龙机械外力的推动,输煤量失控),以100t/h锅炉为例,100t/h分层煤斗的煤闸板宽度有10米之多,从煤闸板不同部位挤出的煤量截然不同,会造成炉排上的落煤此厚彼薄、风阻不一、难以调整燃烧的不利情况。

       这就是许多在原有分层煤斗上加装混煤器,由于两者输煤量不匹配而经常出现改造效果不理想、不明显、甚至帮倒忙的主要原因!
       自2016年起,我们取消了独立分层煤斗+独立混煤器的设计,成功推出“混煤分层一体机”,将混煤减速机与分层减速机的速比、将各自减速机齿轮与绞龙轴齿轮、与分层转辊齿轮的速比都做了统一设计,并采用共同一台变频控制柜协调控制,不仅确保了上下电机之间启动顺序及自动保护的连锁,特别是确保了混煤量与分层量的匹配,确保了混煤量永远小于分层输煤量,从而确保了落到炉排上煤层的风阻均匀。


       2.“混煤分层一体机”分层部分的拨煤辊及移煤辊,无论锅炉吨位多大,均采用通轴结构,只在箱体外侧设置支撑轴承,一体机内中部不设第3块支撑轴承,永无此块轴承当密封设施损坏以后被煤粉侵入而被抱死的巨大风险。
       此通轴技术,业界内仅我司独家拥有,其它厂家生产的分层煤斗,能够做到通轴工艺的,最大吨位只能到65t/h,而我司已经成功应用到165t/h锅炉(单炉排锅炉中国之最)。

       多年来,我们见到了太多热力公司因中部轴承被抱死,造成整台锅炉无法正常运行的恶劣后果。


       3.“混煤分层一体机”混煤部分的两组绞龙,根据锅炉吨位、煤斗宽度、上部溜煤管形状进行针对性设计,仅混煤器绞龙个数,便分双绞龙(≤65t/h)、三绞龙(>65 t/h≤100t/h)、四绞龙(≥110t/h)几种形式。
仍以100t/h“混煤分层一体机”为例,我们选用的是最为经典的设计——三绞龙模式,将混煤量及承受扭矩最大的前部绞龙设计成两段,之上的绞龙片按不同位置分别布局为高片、低片;将混煤量及承受扭矩小的后部绞龙设计成整段,之上的绞龙片左右两段旋向相反,轴向推力为零,确保所有绞龙轴不因超载而损坏。
我司“混煤分层一体机”上两组绞龙的布局,与其他厂家同类设备还有两个重要优势:
(1)其他厂家设备只有两绞龙之间一个落煤通道,而我们的一体机,在两组绞龙之间、两组绞龙与前后箱体之间共设三个落煤通道。三通道落煤可以确保在全部绞龙不运转情况下,燃煤依靠自重仍向分层煤斗内供煤,绝不会发生因混煤部分故障而导致整台锅炉无法运行的现象。
(2)有部分厂家设备布置的两根绞龙,一根是将燃煤从左推到右,另一根是将燃煤从右推到左,10米宽的煤斗,燃煤通过绞龙工作区的时间有限,是无法实现长距离输送及混合的;而我司一体机是以煤斗中部为界,左右段的前后绞龙各形成一段混煤区(共分左右两段混煤区),混煤效率较通长混合方式相比提升一倍。


       4.“混煤分层一体机”上用于控制煤层厚度的煤闸板,按每段不超过1米来布置(100t/h共设12段),当尾部断火线出现燕尾状跑红火时,可以对局部煤层厚度做出针对性调整,跑红火段适当关小煤层闸板;早早燃尽段适当开大煤层闸板,最终实现尾部断火线的齐整,使机械未完全燃烧热损失Q4得以控制。
而业界同行生产的所有分层煤斗,最多只有4段煤闸板,当炉排尾部出现沟沟壑壑的红火带时,只能目睹而束手无策。


       5.“混煤分层一体机”箱体两侧具有调整在炉排上落煤宽度的设施,该设施不仅可以有效防止炉内两侧稳燃带上的结焦,也可有效控制冷风从炉排侧密封处进入炉内。


       6. 由于以上考虑周到的工艺结构,安装一体机以后,可使炉排前部的布煤变得更加均匀(尤其是风阻),使鼓、引风机的变频数各减少5Hz左右,使炉内含氧量减少2个百分点以上,使烟速变缓、烟气与锅炉受热管束换热时间变长,从而使烟气总量及排烟热损失Q2得以明显降低,煤炭燃烧充分,锅炉效率得以提升。


       7. 由于如上完善的使用功能,使进入到尾气处理设备中烟尘各项指标的初始浓度都得以抑制,又由于炉内氧量的降低,使在线监测各指标不再是被加量折高,而是减量折低(在线监测指标折算是以氧量9%为轴线的)。由此各种脱硝、脱硫加药量得以节约,相当于运行成本得以降低。


       8. 由于如上合理的结构布局及完善的功能保证,使一体机整机运行安全可靠,节能减排效益经济合理。


       9.“混煤分层(给煤)一体机”可有力协助用户的环保设备发挥出正常功效,确保各项排放指标达标,综合节约运行成本至少在5%以上。



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安装“混煤分层一体机” 与在原有分层煤斗上安装混煤器究竟有哪些不同
发布时间:2020/07/14

       1.“混煤分层一体机”将锅炉“混煤器”与“分层煤斗”制作成一个整体,既各自独立工作,又相互协调配合。而分体“混煤器”+“分层煤斗”形式,司炉人员在运行时,经常会将混煤器速度调整的很快,旨在加强燃煤的均匀程度;而在实际运行当中,由于受分层煤斗煤闸板开度的限制,遵循水往低处流的道理,燃煤在混煤绞龙机械外力的强制推动下,会从阻力最小的煤闸板开口处往外挤(加装混煤器之前,燃煤是靠分层煤斗拨煤辊上拨煤条拨转下去的,输煤量可控;加装后受混煤绞龙机械外力的推动,输煤量失控),以100t/h锅炉为例,100t/h分层煤斗的煤闸板宽度有10米之多,从煤闸板不同部位挤出的煤量截然不同,会造成炉排上的落煤此厚彼薄、风阻不一、难以调整燃烧的不利情况。

       这就是许多在原有分层煤斗上加装混煤器,由于两者输煤量不匹配而经常出现改造效果不理想、不明显、甚至帮倒忙的主要原因!
       自2016年起,我们取消了独立分层煤斗+独立混煤器的设计,成功推出“混煤分层一体机”,将混煤减速机与分层减速机的速比、将各自减速机齿轮与绞龙轴齿轮、与分层转辊齿轮的速比都做了统一设计,并采用共同一台变频控制柜协调控制,不仅确保了上下电机之间启动顺序及自动保护的连锁,特别是确保了混煤量与分层量的匹配,确保了混煤量永远小于分层输煤量,从而确保了落到炉排上煤层的风阻均匀。


       2.“混煤分层一体机”分层部分的拨煤辊及移煤辊,无论锅炉吨位多大,均采用通轴结构,只在箱体外侧设置支撑轴承,一体机内中部不设第3块支撑轴承,永无此块轴承当密封设施损坏以后被煤粉侵入而被抱死的巨大风险。
       此通轴技术,业界内仅我司独家拥有,其它厂家生产的分层煤斗,能够做到通轴工艺的,最大吨位只能到65t/h,而我司已经成功应用到165t/h锅炉(单炉排锅炉中国之最)。

       多年来,我们见到了太多热力公司因中部轴承被抱死,造成整台锅炉无法正常运行的恶劣后果。


       3.“混煤分层一体机”混煤部分的两组绞龙,根据锅炉吨位、煤斗宽度、上部溜煤管形状进行针对性设计,仅混煤器绞龙个数,便分双绞龙(≤65t/h)、三绞龙(>65 t/h≤100t/h)、四绞龙(≥110t/h)几种形式。
仍以100t/h“混煤分层一体机”为例,我们选用的是最为经典的设计——三绞龙模式,将混煤量及承受扭矩最大的前部绞龙设计成两段,之上的绞龙片按不同位置分别布局为高片、低片;将混煤量及承受扭矩小的后部绞龙设计成整段,之上的绞龙片左右两段旋向相反,轴向推力为零,确保所有绞龙轴不因超载而损坏。
我司“混煤分层一体机”上两组绞龙的布局,与其他厂家同类设备还有两个重要优势:
(1)其他厂家设备只有两绞龙之间一个落煤通道,而我们的一体机,在两组绞龙之间、两组绞龙与前后箱体之间共设三个落煤通道。三通道落煤可以确保在全部绞龙不运转情况下,燃煤依靠自重仍向分层煤斗内供煤,绝不会发生因混煤部分故障而导致整台锅炉无法运行的现象。
(2)有部分厂家设备布置的两根绞龙,一根是将燃煤从左推到右,另一根是将燃煤从右推到左,10米宽的煤斗,燃煤通过绞龙工作区的时间有限,是无法实现长距离输送及混合的;而我司一体机是以煤斗中部为界,左右段的前后绞龙各形成一段混煤区(共分左右两段混煤区),混煤效率较通长混合方式相比提升一倍。


       4.“混煤分层一体机”上用于控制煤层厚度的煤闸板,按每段不超过1米来布置(100t/h共设12段),当尾部断火线出现燕尾状跑红火时,可以对局部煤层厚度做出针对性调整,跑红火段适当关小煤层闸板;早早燃尽段适当开大煤层闸板,最终实现尾部断火线的齐整,使机械未完全燃烧热损失Q4得以控制。
而业界同行生产的所有分层煤斗,最多只有4段煤闸板,当炉排尾部出现沟沟壑壑的红火带时,只能目睹而束手无策。


       5.“混煤分层一体机”箱体两侧具有调整在炉排上落煤宽度的设施,该设施不仅可以有效防止炉内两侧稳燃带上的结焦,也可有效控制冷风从炉排侧密封处进入炉内。


       6. 由于以上考虑周到的工艺结构,安装一体机以后,可使炉排前部的布煤变得更加均匀(尤其是风阻),使鼓、引风机的变频数各减少5Hz左右,使炉内含氧量减少2个百分点以上,使烟速变缓、烟气与锅炉受热管束换热时间变长,从而使烟气总量及排烟热损失Q2得以明显降低,煤炭燃烧充分,锅炉效率得以提升。


       7. 由于如上完善的使用功能,使进入到尾气处理设备中烟尘各项指标的初始浓度都得以抑制,又由于炉内氧量的降低,使在线监测各指标不再是被加量折高,而是减量折低(在线监测指标折算是以氧量9%为轴线的)。由此各种脱硝、脱硫加药量得以节约,相当于运行成本得以降低。


       8. 由于如上合理的结构布局及完善的功能保证,使一体机整机运行安全可靠,节能减排效益经济合理。


       9.“混煤分层(给煤)一体机”可有力协助用户的环保设备发挥出正常功效,确保各项排放指标达标,综合节约运行成本至少在5%以上。



安装“混煤分层一体机” 与在原有分层煤斗上安装混煤器究竟有哪些不同
发布时间:2020/07/14

       1.“混煤分层一体机”将锅炉“混煤器”与“分层煤斗”制作成一个整体,既各自独立工作,又相互协调配合。而分体“混煤器”+“分层煤斗”形式,司炉人员在运行时,经常会将混煤器速度调整的很快,旨在加强燃煤的均匀程度;而在实际运行当中,由于受分层煤斗煤闸板开度的限制,遵循水往低处流的道理,燃煤在混煤绞龙机械外力的强制推动下,会从阻力最小的煤闸板开口处往外挤(加装混煤器之前,燃煤是靠分层煤斗拨煤辊上拨煤条拨转下去的,输煤量可控;加装后受混煤绞龙机械外力的推动,输煤量失控),以100t/h锅炉为例,100t/h分层煤斗的煤闸板宽度有10米之多,从煤闸板不同部位挤出的煤量截然不同,会造成炉排上的落煤此厚彼薄、风阻不一、难以调整燃烧的不利情况。

       这就是许多在原有分层煤斗上加装混煤器,由于两者输煤量不匹配而经常出现改造效果不理想、不明显、甚至帮倒忙的主要原因!
       自2016年起,我们取消了独立分层煤斗+独立混煤器的设计,成功推出“混煤分层一体机”,将混煤减速机与分层减速机的速比、将各自减速机齿轮与绞龙轴齿轮、与分层转辊齿轮的速比都做了统一设计,并采用共同一台变频控制柜协调控制,不仅确保了上下电机之间启动顺序及自动保护的连锁,特别是确保了混煤量与分层量的匹配,确保了混煤量永远小于分层输煤量,从而确保了落到炉排上煤层的风阻均匀。


       2.“混煤分层一体机”分层部分的拨煤辊及移煤辊,无论锅炉吨位多大,均采用通轴结构,只在箱体外侧设置支撑轴承,一体机内中部不设第3块支撑轴承,永无此块轴承当密封设施损坏以后被煤粉侵入而被抱死的巨大风险。
       此通轴技术,业界内仅我司独家拥有,其它厂家生产的分层煤斗,能够做到通轴工艺的,最大吨位只能到65t/h,而我司已经成功应用到165t/h锅炉(单炉排锅炉中国之最)。

       多年来,我们见到了太多热力公司因中部轴承被抱死,造成整台锅炉无法正常运行的恶劣后果。


       3.“混煤分层一体机”混煤部分的两组绞龙,根据锅炉吨位、煤斗宽度、上部溜煤管形状进行针对性设计,仅混煤器绞龙个数,便分双绞龙(≤65t/h)、三绞龙(>65 t/h≤100t/h)、四绞龙(≥110t/h)几种形式。
仍以100t/h“混煤分层一体机”为例,我们选用的是最为经典的设计——三绞龙模式,将混煤量及承受扭矩最大的前部绞龙设计成两段,之上的绞龙片按不同位置分别布局为高片、低片;将混煤量及承受扭矩小的后部绞龙设计成整段,之上的绞龙片左右两段旋向相反,轴向推力为零,确保所有绞龙轴不因超载而损坏。
我司“混煤分层一体机”上两组绞龙的布局,与其他厂家同类设备还有两个重要优势:
(1)其他厂家设备只有两绞龙之间一个落煤通道,而我们的一体机,在两组绞龙之间、两组绞龙与前后箱体之间共设三个落煤通道。三通道落煤可以确保在全部绞龙不运转情况下,燃煤依靠自重仍向分层煤斗内供煤,绝不会发生因混煤部分故障而导致整台锅炉无法运行的现象。
(2)有部分厂家设备布置的两根绞龙,一根是将燃煤从左推到右,另一根是将燃煤从右推到左,10米宽的煤斗,燃煤通过绞龙工作区的时间有限,是无法实现长距离输送及混合的;而我司一体机是以煤斗中部为界,左右段的前后绞龙各形成一段混煤区(共分左右两段混煤区),混煤效率较通长混合方式相比提升一倍。


       4.“混煤分层一体机”上用于控制煤层厚度的煤闸板,按每段不超过1米来布置(100t/h共设12段),当尾部断火线出现燕尾状跑红火时,可以对局部煤层厚度做出针对性调整,跑红火段适当关小煤层闸板;早早燃尽段适当开大煤层闸板,最终实现尾部断火线的齐整,使机械未完全燃烧热损失Q4得以控制。
而业界同行生产的所有分层煤斗,最多只有4段煤闸板,当炉排尾部出现沟沟壑壑的红火带时,只能目睹而束手无策。


       5.“混煤分层一体机”箱体两侧具有调整在炉排上落煤宽度的设施,该设施不仅可以有效防止炉内两侧稳燃带上的结焦,也可有效控制冷风从炉排侧密封处进入炉内。


       6. 由于以上考虑周到的工艺结构,安装一体机以后,可使炉排前部的布煤变得更加均匀(尤其是风阻),使鼓、引风机的变频数各减少5Hz左右,使炉内含氧量减少2个百分点以上,使烟速变缓、烟气与锅炉受热管束换热时间变长,从而使烟气总量及排烟热损失Q2得以明显降低,煤炭燃烧充分,锅炉效率得以提升。


       7. 由于如上完善的使用功能,使进入到尾气处理设备中烟尘各项指标的初始浓度都得以抑制,又由于炉内氧量的降低,使在线监测各指标不再是被加量折高,而是减量折低(在线监测指标折算是以氧量9%为轴线的)。由此各种脱硝、脱硫加药量得以节约,相当于运行成本得以降低。


       8. 由于如上合理的结构布局及完善的功能保证,使一体机整机运行安全可靠,节能减排效益经济合理。


       9.“混煤分层(给煤)一体机”可有力协助用户的环保设备发挥出正常功效,确保各项排放指标达标,综合节约运行成本至少在5%以上。